西安板式壓濾機生產廠家。壓濾機的表面有著一種鞏固反抗的力度,而且力度很大,造成這么大的打擊力度的原因是由于重新構架的原因還有外部選材的原因,其本身良好的鞏固性給設備帶來很大的壓力,如果用鋼筋或者鋁合金來查驗,是不會對其造成影響的。很多人為了對其鞏固性做試驗費勁周折結果還是無功而返,一遍是為自己辛辛苦苦工作的壓濾機設備,一邊事遭受到巨大的振魄力的雙手,是一場用心良苦的實驗,所得到的結果可能不是預期所想,不過所得到的效果讓人滿意就可以了。
廂式壓濾機作為壓濾設備的先具有代表的設備類型之一,也是過濾機只化時代的意義,很多時候就把廂式壓濾機作為壓濾機的代表。那么作為過濾機設備中個演變出來的廂式壓濾機,他們之間有什么區(qū)別呢?工作原理有哪些不同呢?
先,廂式壓濾機與過濾機的工作原理在于過濾時條件不同。過濾機是一種簡單的依靠混合液中液體的自然的壓力或別的自然外力的趨勢,使得過濾機中的液體在濾布的攔截條件下,能穿過濾布,而固體就被攔截在濾布介質上,這樣就達到了過濾機的工作目的。而廂式壓濾機則不同的是在外力作用的條件下,同時增加了一個設備自身提供一個壓力,也作用于混合液。廂式壓濾機靠自身的壓力系統(tǒng),產生一個壓力的來源,在統(tǒng)通過廂式壓濾機的巧妙設計,將這里壓力傳遞到濾板上,這樣就將在過濾時,混合液也增加了一個強大的外力作用,很好的提高廂式壓濾機的工作能力。
再次,廂式壓濾機與過濾機的過濾室的設計上的區(qū)別??v觀所有的過濾機,其過濾室條件不是很苛刻,而且它的濾布與混合液接觸也只能單面單一。而廂式壓濾機,通過數(shù)塊的濾板在壓力的作用下,形成相應的濾腔,而每一個濾腔中間都可以放上濾布,也就是一個濾腔就相當于一個過濾機。所以廂式壓濾機的過濾室就是一排的濾板整齊的排列而成,中間夾濾布,同時需要密封的條件。而過濾機的過濾室,就是簡單的將濾布固定在設備上,同時保證能讓混合液能接觸到濾布就行了。
保養(yǎng)壓濾機應注意的七要素:
一、調試正常的壓濾機方可進料工作,每班工作前要對整機作全面檢查。機械壓緊傳動部件及減速箱必須加足潤滑油;液壓壓緊復查油箱貯油量及液壓站工作壓力,液壓油一般每年更換一次,更換時應對液壓系統(tǒng)作—次全面清洗,液壓站工作壓力小于油缸高工作壓力,但小不能低于過濾壓力允許值,過小會引起較大滲漏,過大會損壞機件。
二、禁止在濾板少于規(guī)定數(shù)量的情況廠開機工作,以免損壞機件。加料前檢查濾板排列情況,濾布不能有折疊現(xiàn)象,防止發(fā)生較大滲漏;卸餅后濾板一定要緊靠壓緊排列整齊。
三、待一切正常后方可壓緊濾板加壓過濾,過濾壓力和過濾溫度必須在規(guī)定范圍之內,過濾壓力過高會引起滲漏,過濾溫度過高塑料濾板易變形,加料時懸浮液要濃度均勻。不得有混雜物;卸餅后濾布及濾板必須沖洗干凈,不允許殘渣粘貼在密封面或進料通道內,否則會影響進料暢通及濾板的密封性,從而相起因濾板兩側壓力不平衡,導致濾板變形損壞。
四、濾布的選擇一定要符合濾槳的過濾技術要求,新濾布制作前應先縮水,開孔直徑應小于濾板孔徑,配套濾板時布孔與板孔應相對同心,進料孔布簡應貼緊筒壁,否則會造成,過濾不清,過濾速率低,布筒破裂,達不到預期過濾目的后果。
五、壓濾機在壓濾初期,濾波較混濁,當濾布上形成一層濾餅后濾液就會變清。如濾液一直混濁或有清變混,則可能是濾布破損或布孔與板孔偏差,此時要關閉該閥或停止進料更換濾布。濾板間允許有濾布毛細現(xiàn)象引起的少量滲漏。
六、移動濾板時,用力應均勻適當,不得碰撞、摔打,以免損壞密封面及濾扳手把。濾布使用一段時間后會變硬,性能下降,為此需作定期檢查,若發(fā)現(xiàn)有變更影響過濾速率的現(xiàn)象,則可用相應低濃度的弱酸弱堿進行中和清洗,使濾布恢復功能,無法恢復則及時更換。
七、漿料、洗液或壓縮空氣閥門,必須按操作程序啟用,不能同時啟用,隔膜擠榨時壓縮空氣壓力不能超過過濾壓力。
隔膜壓濾機過濾工藝:隔膜壓濾機的正常過濾工藝是常規(guī)進料壓力(0.6-0.8Mpa),配套常規(guī)渣漿泵(揚程60米左右)形成濾餅后采用隔膜板鼓膜壓榨(鼓膜壓力氣壓1.0Mpa,水壓1.5Mpa),再次降低濾餅的含水率,終濾餅的含水率13-18%。壓濾機提高了進料壓力(1.2-1.5MPa),配套高壓泵渣漿泵(數(shù)量壓力2.0Mpa)縮短進料時間,形成濾餅后采用多級離心泵使隔膜板的鼓膜壓力達到1.5-2.0Mpa,濾餅的含水率在9-12%。控制系統(tǒng)采用PLC模糊控制,操作簡單,故障率低。拉板系統(tǒng)采用變頻快速拉板,提高了壓濾機小時運行次數(shù)。
該機廣泛應用于電解錳、電解鋅、電解銅等選礦壓力的精礦、礦渣脫水工段,達到了無污染、零排放、循環(huán)利用的目的;高壓隔膜壓濾機自應用于印染污水、造紙污水處理,濾餅含水率低已做到35%以下,相比傳統(tǒng)的帶式壓濾機,濾餅含固率高提高2-3倍,濾餅運輸成本降低1倍以上,濾餅可進入電廠直接燃燒,每3噸濾餅的發(fā)熱量相當于1噸煤,真正將污泥變?yōu)橘Y源,將污水變成清泉,完全取代了帶式壓濾機,隔膜壓濾機并且給用戶帶來了豐厚的收益。整機為全自動化運行,配置濾布在線沖洗系統(tǒng)及電控閥門儀表,無需人工干預。